办实事促振兴晓明矿这项技改省了28

“这套胶带输送机集中联动系统是由我们自己设计和安装的。同样的设备和技术,如果完全靠外购,大概需要万元。我们自己攻关成功后,总投入仅35.2万元,一下就省了.8万元。”辽宁能源集团铁法能源公司晓明矿皮带队队长于泽斌说。

铁法能源公司把“提质增效年”活动与党史学习教育紧密融合,号召公司上下积极行动,不断降低生产成本,提高经济运行质量,用实际行动践行“立足本职办实事促振兴”活动要求。晓明矿皮带队认真执行公司和矿要求,在全面实施节支降耗的同时,大力开展科技创新活动,为企业高质量发展贡献力量。

晓明矿井下有三个采区,共布置胶带输送机20部,运输总长度达m。以前,各部输送机采用独立控制方式,每部输送机每班至少需要一名员工进行操作和维护。随着员工老龄化,退休人员增加,岗位人员逐渐缺少,生产压力日益增大。

“解决这种困难的唯一方式就是通过科技创新,向智能化减人、智能化提效方向努力。但我们是老矿井,经济形势困难,引进智能化设备需要大量资金,压力会非常大。所以,在实现技术提档升级之前,必须把降低成本作为先决条件进行考虑。”晓明矿皮带队党支部书记李文纪说。

皮带队在矿的大力支持下,充分发挥员工聪明才智,努力激发内生动力,自主攻关胶带输送机集中联动系统。他们成立技术攻关小组,借鉴同行业和兄弟单位的先进经验,查阅大量资料,努力专研计算机、摄像仪、录像机、光纤通讯及网络技术在矿井胶带输送机集中联动中的实践应用知识,经过反复试验,终于完成了胶带输送机集中联动和视频监控系统的技术改造,投入使用后,取得了显著成效。

在设备的选用上,他们不求高大上,只求实用实惠,努力把成本控制在最低水平。对一些构造简单又价格不菲的部件,在不违反安全标准要求的前提下,实施自制加工,进一步降低了成本。

胶带输送机集中联动系统投入使用后,改变了一部输送机一名值岗的传统管理模式,以前20部输送机每班至少需要20人进行操作,现在只需2人即可实现正常生产。此外,联动控制还极大的提高了安全系数,改善了工作条件,降低了输送机管理难度及工人劳动强度,输送机事故率也大大降低,为矿井安全高效运行提供了重要保障。

(华商报记者赵增宇)




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